该项目共安装了一台集中器,三个高频电流传感器。2024年1月12日高频电流检测结果异常,在谱图检测模式中存在明显的相位聚集,符合典型局放信号的特征。
发现异常后,运维团队第一时间启动局放异常应急处置流程,通过集中器后台系统调取三个高频电流传感器的实时监测数据、历史趋势曲线及谱图细节,重点核对异常信号的幅值、相位分布、重复频率等关键参数,排除传感器误报、信号干扰等外部因素。经核查,三个高频电流传感器均同步捕捉到相似特征的异常信号,且信号幅值稳定在预警阈值以上,相位聚集主要集中在0°-90°及180°-270°区间,与绝缘破损、金属尖端放电等典型局放类型的信号特征高度吻合,可初步判定现场存在真实局放隐患。

为精准定位局放源位置,运维人员携带便携式局放检测仪赶赴现场,结合变电站设备布局(重点针对海缆GIS终端、10kV开关柜等高频电流传感器安装区域),采用超声波局放检测、特高频局放检测与高频电流检测相结合的方式,进行全方位排查。通过对比便携式设备与在线监测系统的检测数据,逐步缩小排查范围,最终确定局放源位于#2海缆GIS终端连接处,推测可能因密封老化、绝缘件受潮或接触不良导致局部电场畸变,引发局放现象。
针对上述排查结果,运维团队立即采取安全防控措施,对涉及的海缆GIS终端所在间隔进行停电隔离,设置安全警示标识,禁止无关人员进入作业区域。随后组织专业检修人员对该终端连接处进行拆解检查,现场发现终端内部绝缘护套存在轻微破损,表面附着少量受潮痕迹,金属连接部位存在氧化锈蚀,确认为局放隐患产生的核心原因。
检修过程中,工作人员严格按照110kV变电站设备检修规程,对破损绝缘护套进行更换,对氧化锈蚀的金属连接部位进行打磨、除锈处理,并重新进行密封处理及绝缘测试。检修完成后,再次通过在线监测系统及便携式检测仪进行局放复测,高频电流谱图中相位聚集现象完全消失,信号幅值降至正常运行阈值以下,局放隐患已彻底消除。
为防范同类问题再次发生,运维团队对该项目所有高频电流传感器及集中器进行全面巡检校准,重点检查传感器安装紧固性、信号传输稳定性及集中器数据解析准确性,同时梳理近期设备运行环境数据,分析河北地区冬季低温、高湿气候对设备绝缘性能的影响。基于此次异常处置经验,进一步完善了变电站局放在线监测运维管理制度,增加高频电流谱图异常分析培训内容,定期开展局放信号识别、隐患排查及应急处置演练,提升运维人员的快速响应能力。
后续跟踪监测数据显示,该项目所有设备均处于稳定运行状态,高频电流传感器持续输出正常监测数据,集中器后台系统运行流畅,未再出现局放异常预警。此次异常处置及时有效,避免了局放隐患进一步发展为设备绝缘击穿、短路等严重故障,保障了110kV变电站的安全稳定运行,为区域电网供电可靠性提供了有力支撑。
